2025年大检修专题
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三期检修 | 直面“烤”验 精心书写检修答卷
发布时间:2025-07-07     作者:姚婷婷       来源:计控电仪部      分享到:

七月盛夏,骄阳似火。三期装置检修现场热浪滚滚,地表温度突破40℃。面对多重考验,7月5日,计控电仪部的检修工们以精湛的技术和顽强的毅力,为装置平稳运行筑牢安全防线。

精密校准,保障“装置神经”畅通

因三期装置涉及的自动化仪表系统复杂,本次检修需对千余台仪表设备进行校准调试,涵盖温度、压力、流量、液位等关键参数监测设备。仪表工们携带精密校验仪,穿梭于装置区各个角落。在高温环境下,他们半跪在布满管线的平台上,仔细核对热电偶信号,反复调试智能变送器,确保每一个参数误差控制在±0.2%以内。针对部分使用年限较长、稳定性下降的仪表,团队采用对比校准法,引入标准计量设备进行多轮测试,成功修复21台异常仪表,有效提升了监测精度。

7月5日下午,计控电仪部仪表工王飞正在三期气化楼四楼进行煤浆管线进行检修工作2.jpg

隐患排查,消除“隐形风险”

仪表线路如同装置的“神经网络”,一旦出现故障将直接影响生产安全。仪表工们手持红外测温仪、回路校验仪,对装置区数千米电缆线路进行“地毯式”排查。在闷热的电缆沟内,他们逐一检查接线端子是否松动、绝缘层是否老化。在排查过程中,发现一处因高温导致的仪表信号线绝缘层破损隐患,立即进行绝缘处理并加装防护套管,及时避免了可能引发的信号中断事故。此外,对35台调节阀执行机构进行拆解维护,更换磨损部件,通过压力测试和行程调试,确保阀门动作精准可靠。

技术攻坚,攻克“检修难题”

在检修过程中,团队还遭遇了多个技术难题。其中,核心装置的DCS控制系统出现部分卡件通讯异常,若无法及时解决,将严重影响装置开车进度。技术骨干迅速成立攻关小组,通过故障代码分析、硬件替换测试,最终锁定为网络接口板故障。由于该备件暂无库存,团队创新性地采用冗余配置方案,调配其他闲置卡件进行功能替代,仅用3小时便恢复系统正常运行。此外,针对压缩机振动监测系统数据波动问题,仪表工们引入频谱分析技术,精准定位传感器安装位置偏差,重新校准后数据恢复稳定。

为应对酷暑,计控电仪部调整作业时间避开正午高温,配备藿香正气水、西瓜等防暑降温物资,设置临时休息点。即便如此,检修人员日均徒步超2万步,工作时长超10小时,工作服干湿交替间仍坚守岗位。目前,三期装置检修正有序推进。