切实提升车间应对突发事故的处置能力,强化员工安全意识与应急技能,8月19日17时,动力车间组织脱盐水岗位开展碱罐液位计泄漏事故演练。
此次演练以“科学、安全、有序、快速”为目标,模拟脱盐水液碱储罐液位计突发泄漏事故,全面检验现场应急处置预案的可行性与实效性,持续提升车间应急处置小组和岗位操作人员的现场事故处置能力,从而筑牢安全生产防线。
险情突发,快速响应
岗位操作工巡检时,发现脱盐水岗位东侧液碱储罐液位计下根部管线断裂、大量碱泄漏的情况,第一时间报告脱盐水岗位第一主操。在现场确认泄漏量较大,无法及时消除隐患后,脱盐水岗位第一主操立即汇报运行班长郭国锋。郭国锋一方面安排两名岗位操作工佩戴防护用品,现场设置警戒线,另一方面电话向车间应急救援小组组长赵深林汇报,赵深林接到汇报后迅速通知车间安全、工艺、设备等各应急救援小组成员,启动车间级现场应急处置预案,以“发现 ——报告——响应”的高效衔接,展现应急体系初步运转效能。
协同处置,科学应对
应急救援小组抵达现场后,迅速评估处置难点——现场液碱泄漏量较大,岗位人员初期用浓水稀释效果有限。赵深林果断决策,安排操作人员切换3#锅炉界区直流水,搭配消防水与雾化枪头强化稀释,同时引导泄漏物料回收至中和池并停止中和水外排,以防发生环境污染和水排放指标超标次生事故,同时关闭东、西两碱罐联络阀,将事故液碱储槽彻底隔离。现场处置从“应急力量集结”到“处置方案调整”,各环节分工明确——岗位操作人员精准执行阀门切换、稀释作业;车间职能人员统筹协调、把控风险,以协同作战实现“控制泄漏 ——消除风险”的核心目标,验证应急处置的科学性与有效性。
实战检验,成效显著
演练历时30分钟,完成了“险情控制——现场恢复”全流程。从防护用品穿戴规范度,到泄漏处置的分工配合;从初期应急响应速度,到复杂工况下的方案调整,均展现出车间应急队伍的实战能力。演练不仅让员工熟练掌握“防护、隔离、疏散、自救”关键技能,更强化了车间应急救援小组指挥调度能力,实现“以练促战”目标。
此次演练是对动力车间应急管理体系的实战检验,在暴露细微不足的同时,更积累了宝贵经验。未来,动力车间将持续深化应急演练机制,优化预案、强化培训,以“实战化、常态化”演练,筑牢安全生产“防火墙”,护航企业稳定运行,让“科学、安全、有序、快速”应对突发事件成为该车间安全生产的坚实保障。