7月,三期装置检修工作全面展开,面对酷暑高温的挑战,检修人员坚守岗位、克服困难、精诚团结,在一次次攻坚战中奏响捷报。近期,一场突如其来的甲醇合成塔塔内件隐患处理“考题”让检修团队好好“淬炼”了一番,成为彰显集团公司应急能力和技术实力的“试金石”。
深度探索 挖掘“秘点”隐患
“塔内件问题在运行状态下无法排查,所以很难发现。”生产部副主任师王亮介绍到。情况特殊,只有甲醇合成塔催化剂全部卸出,人员才能入内检查维护。为确保检修进度,此项工作必须快速高效完成。甲醇合成塔内部通道狭窄、塔体幽深,作业位置极为隐秘,一次只能容纳一两个人入内。时值盛夏,室外温度最高达43℃,塔内闷热的像个蒸笼,给本就难度不小的受限空间作业增添更多挑战。
“先喝点。”检修现场,接过工友递来的水,刚完工的两员“先锋”咕咚咚仰头猛灌,“慢点别呛着!”面对提醒,俩人点头感谢,却还是忍不住大口吞咽,汗水沿发尖滴落在早已湿透的工装上。“行,该咱上了!”拿起工具,新一轮小组入塔接力,检修攻坚战再次打响。
智慧“共享” 发扬群策优势
发现隐患后,集团公司生产部、机械修造部、双甲车间立即召开专题会议研讨解决方案。事发突然,时间紧任务重,而故障位置隐蔽、板片材质特殊,检修工作不仅要面对高温、黑暗、空间狭窄等诸多挑战,还需要严格把控焊接温度和精度,既要消除隐患,还要防止焊枪的高温灼伤板片造成二次故障。在汇总多部门意见建议后,最终采用“焊接+封堵”的科学检修方案,机械修造部联系专业团队携工具赶赴现场,双甲车间做好设备隔离置换及检修衔接工作,减少对检修进度的影响。
在历经2天高温和焊枪的双重“烤”验后,7月7日下午,塔内隐患已全部消除,合成塔已开始后续的催化剂装填、新增合成塔甩头施工及后续的气密、升温、氢气还原等工作。
快速反应 彰显应急能力
面对这次计划之外的“考题”,集团公司从上到下展现出高效的应急能力。从发现隐患、制订方案再到隐患成功消除,每个环节都体现了默契的团队协作与高效的应急能力。本次三期装置检修,集团公司始终坚持把“四种经营理念”贯彻到细节:一方面抓住停车时机消除日常运行中难以发现的“隐疾”,另一方面以过硬的专业素养完成了新增合成塔甩头施工工作,为后续实现两台合成塔无缝切换、流畅衔接创造条件,最终为三期甲醇装置长周期高负荷连续运行打下坚实基础。
2025年是集团公司“协同增效年”,企业上下将以此主课题为契机,加强内部协作、优化管理效能,为实现全年任务目标、推动企业高质量发展提供强大助力。